金币
UID271443
帖子
主题
积分188
注册时间2016-9-14
最后登录1970-1-1
听众
性别保密
|
欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本人新到药厂几年,目前努力学习中,有个疑问想咨询各位专家。车间有几个品种产品,某产品配制时投活性炭比例为千分之1.5,传料(从浓配传送至稀配,中间经过料泵、压滤桶、1.0微米滤芯)时间太长,在配制量基本一致的情况下,其他品种约为1小时左右,但该品种传料时间为3小时以上。传料结束以后打开压滤桶,个人感觉炭层过于紧实,但炭层不黏。
个人分析有几个原因:1、投炭量过多;2、钛滤棒孔径选择不合适;3、脱炭时使用卫生级料泵功率较大,压力过大;4、料液管道流量不够;5、原料中被吸附的杂质过多。
排除法分析:原因1、工艺规定,基本无法修改;2、测试过较小孔径压滤桶,但后面粗滤变黑,说明漏炭,故不采用小孔径钛滤棒;3、压力过大?网上说减压反而可能会加快传料速度?待测试;4、其他品种使用该配制系统配制,传料时间1小时左右,排除;5、可能、不排除。
个人现在想法:1、测试原因4,采用降压传料,进行测试;2、原采用安装10根10inch钛滤棒压滤桶,更换至安装15根10inch钛滤棒压滤桶。
各位大神是否还有其他建议,请不吝赐教!
补充内容 (2016-10-11 08:11):
昨天把钛滤棒使用稀酸浸泡1小时左右,传料速度明显加快,从泡酸前那批的4小时左右,降至泡酸后第一批的1小时左右。酸液为重铬酸钾、浓硫酸、溶剂按照1:1:20稀释。看一下能坚持多少批次。
补充内容 (2016-10-12 11:13):
测试传料,泡酸后第二批又恢复3小时了。准备安装15根钛滤棒了。 |
|